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柴油發電機缸蓋裂紋現象查找步驟和修復法
發布時間:2022-07-27 23:28:25  ▏閱讀:

 

故障檢修與技術維護

柴油發電機缸蓋裂紋故障查找步驟和修復法

 

摘要:柴油機的氣缸蓋是重要的分部件之一,其主要作用是與氣缸配合形成活塞的做工空間,同時還需要為柴油機的冷卻、潤滑、進排氣及噴油系統等提供基座的位置。在柴油機工作過程中,由于冷卻系統的存在,氣缸蓋本身受熱極不均勻,熱載荷較大,因此,氣缸蓋所處的是相當惡劣的高溫高壓環境,同時氣缸蓋緊固螺栓及其它安裝螺栓都有較大的預緊力。綜上原因,柴油機氣缸蓋的主要故障就是變形和裂紋現象,因此,研究氣缸蓋裂紋產生的原因和維修方法,可避免事故的產生,對提高柴油機的使用效率大有裨益。康明斯公司在本文中以某用戶的缸蓋裂紋事故為例,逐步介紹該類型故障額查找方法和診斷結果。

 

一、缸蓋發生裂紋的原因和確定方法

 

      在此以常用的某型小功率康明斯柴油機為例,外形模擬圖如圖1、圖2所示。氣缸蓋通過缸蓋螺母以一定扭矩緊固在機體上,一般為120~140Nm,進排氣道占據了大部分空間,冷卻水道與機體水道相通。上平面傾斜5°以使氣缸內的機油通過挺桿孔回流油底殼。上部進、排氣閥座,保證進、排氣門的正常工作。內部存在一個渦流腔,其底部有渦流腔鑲塊,通過該鑲塊上一個傾斜40°左右的孔,使得渦流腔與氣缸相通。一個2mm的錐形孔正對噴油嘴,提升啟動性能。據數據表明,氣缸蓋裂紋一般出現在氣門座圈周圍,如裂紋寬度不超過0 5 mm,仍可繼續使用。

1、裂紋產生的原因

      發生原因大多由于氣缸蓋處于高溫有關,具體原因如下。

(1)氣缸墊沒有很好地安裝在氣缸蓋與氣缸體之間。其間的孔位沒有很好地對準,降低了冷卻水的流量,從而影響冷卻效果,使冷卻水溫度很高,導致機體溫度升高。

(2)使用中當機器溫度較高的情況下,更換冷卻水,由于劇冷、劇熱,最易引起氣缸蓋裂紋的發生。因此必須注意在機溫很高時不許向發動機內加入冷水。嚴禁先啟動發動機,再加入冷卻水。

(3)產生裂紋部位的壁厚單薄,設計強度不足。

(4)經常性供油時間太遲或過早,易使發動機產生早燃和爆燃,從而導致氣缸蓋底面溫度升高。

(5)產生裂紋的部位水道過窄或拐角過小,冷卻水循環緩慢,散熱不良,在冷熱不均時,膨脹不一致引起氣缸蓋裂紋。

(6)冷卻水內含堿性較大,水套內易產生水垢而又沒有及時按規定保養。由于水垢等原因,更加降低了冷卻系統的效能,從而容易引起氣缸蓋裂紋。如氣缸蓋內積1 mm厚的水垢,氣缸蓋底面的溫度約升高170℃。這樣就會引起局部更大的熱應力集中,加速氣缸蓋裂紋的產生。

(7)氣缸蓋或氣缸體在鑄造制成后,由于沒能很好地進行時效處理,消除內應力,致使缸蓋和缸體內部存在著很大的內應力,使氣門座之間部位產生裂紋。

2、氣缸蓋裂紋區的確定方法

      用金屬物件輕輕敲擊,如發出的聲音不清脆而沙啞,則有裂紋。然后進行仔細察看,找到裂紋的范圍。如還找不到可利用專門的設備進行水壓試驗,加壓后滲水的部位即為裂紋所在位置。如果沒有專門設備,可將75%的機油和25%的煤油混合液涂抹在待檢查的部位,然后用干棉絮將混合液擦掉,并立即涂上一層氧化鋅甲醇溶液,溶液改變顏色的地方即為裂紋所在地。

      水壓試驗方法:在給汽缸體或汽缸蓋進行水壓試驗時,先將汽缸體上的水管接頭、水套孔用木塞和專用蓋板堵住,把其中的一個水管接頭用皮管接出。向水套內部加滿水后,用高壓水槍或高壓氣筒(或氣泵)向汽缸體內部加壓。若用高壓氣簡或氣泵時,為了防止水氣倒流,要在管路中加裝單向閥,單向閥一般加裝在充氣軟管和汽缸體水管接頭之間。在沒有專用蓋扳或術塞的情況下對汽缸蓋進行水壓試驗時,也可以用幾個人的手指堵塞汽缸蓋水道孔。

 

缸蓋模型立面圖-柴油發電機組.png

 

圖1  柴油機缸蓋模型立面圖

 

缸蓋模型側視圖-柴油發電機組.png

圖2  柴油機缸蓋模型側視圖

 

二、缸蓋裂紋的修復方法和試驗

 

1、修復缸蓋裂紋的措施

      氣缸體、氣缸蓋裂紋與破裂的修理方法有粘結、焊接和螺釘填補等多種。具體采用哪種方法應根據裂紋大小、程度和部位確定。當遇到缸蓋上的穿透性裂紋和關鍵部位的嚴重裂紋都必須更換缸蓋,并清洗水套后裝機試機后,故障排除。

(1)粘結法

      大部分裂紋可采用粘結法修復。常采用環氧樹脂粘結,它具有粘結力強、收縮小、耐疲勞等優點,同時工藝簡單、操作方便、成本低。其主要缺點是不耐高溫,不耐沖擊等,而且在下一次修理時,經熱堿水煮洗后會脫落,需重新粘接。所以,除燃燒室、氣門座等高溫區域外,其余部位均可采用這種方法。對破洞和裂紋集中部位,可采用補板加環氧樹脂法修理。用螺釘固定補板,其間涂以環氧樹脂,以確保密封。

(2)焊接

      焊接可分為冷焊和熱焊兩種。熱焊時,將工件預熱到327-427℃進行焊接。焊縫金屬冷卻緩慢,零件冷卻時各處溫差小,不易形成較大內應力,可防止零件產生白口鐵組織和裂紋。但熱焊易產生變形,工藝復雜。冷焊一般不預熱。目前,隨著冷焊質量可靠性的提高,在氣缸體、氣缸蓋裂紋的修理中,得到廣泛應用。

(3)堵漏劑堵漏

      堵漏劑是修補氣缸漏水的一種新材料。它是由水玻璃、無機聚沉劑、有機絮凝劑、無機填充劑和粘結劑組成的膠狀液體,適用于鑄鐵、鋁缸體所出現的裂紋、砂眼等缺陷的堵漏。

(4)打磨法

      裂紋微小時采用銼刀、油石和風砂輪等工具打磨裂紋處予以消除,經無損探傷或水壓試驗檢驗合格后繼續使用。否則,繼續打磨、檢驗。若裂紋較深達壁厚的3%以上時,停止打磨改用其他方法修理或報廢換新。

(5)金屬扣合法

      氣缸蓋底面和其他部位的裂紋采用金屬扣合法修理,不僅零件的強度要求,還可滿足密封性要求。

(6)鑲套修理

      對于孔壁上的裂紋,如氣缸蓋上的進、排氣閥孔壁和噴油器孔壁的裂紋采用鑲套修理。此法效果好,可使零件繼續使用2年以上的時間。襯套的材料一般為不銹鋼或青銅、襯套端部與閥孔底部間墊以紫鋼墊片以增強密封性。

(7)覆板修理

      氣缸蓋外表面裂紋可采用覆板修理。修理時,先在裂紋兩端鉆止裂孔,涂膠粘劑(如環氧樹脂)后將鋼板覆蓋其上,用螺釘將鋼板固緊在氣缸蓋上。

2、焊后加工及試驗

      在臥式萬能銑床上以缸蓋上平面定位,先后用粗齒和細齒主銑刀加工,將焊縫銑平,然后進行研磨。

      磨料為鋼玉和碳化硅,粗研為60~100#,精研為150~240#,研磨劑可用潤滑油、煤油、汽油;研具用鑄鐵、夾布膠木、紫銅、青銅等。研磨余量為0.02~0.03mm。研磨不但能提高焊縫表面質量,提高光潔度,還能夠提高缸蓋平面度,增加與缸體連接的密合性,防止漏水、漏汽。經過修復后,對缸蓋進行檢驗、測量,裝配后以0.4~0.45MPa壓力進行5min水壓試驗無泄漏,試車發動容易,排氣聲響正常,功率充足,正常投入生產。

 

三、缸蓋裂紋故障案例

 

1、故障現象

      一臺NTA855型康明斯柴油機售于深圳某工廠,工作過程中出現冷卻液溫度過高的故障。停機檢查,發現散熱器中冷卻液不足。加足冷卻液后,故障消除但運轉一段時間,故障再次出現。停機檢查,發現散熱器中冷卻液又少了很多。

2、故障查找分析  

(1)發動機內部泄漏檢查

      先旋下放油螺塞,因冷卻液密度比潤滑油大,若有冷卻液泄漏,冷卻液便會先流出來或流出冷卻液與機油的乳狀混合物;也可抽出機油標尺,查看油標尺有無水珠。然后檢查機油冷卻交換器的水道與油道之間有無泄漏,可將交換器放在水中,用手動壓力器進行壓力檢測。最后進行柴油發電機冷卻系統內部泄漏試驗,在散熱器上接上壓力檢測器,起動柴油發電機,如果壓力迅速上升,表明氣缸損壞或氣缸體破裂產生泄漏;如果壓力不上升,用壓力檢測器加壓,若壓力指針不斷擺動,表明柴油發電機在燃燒時或壓縮時,冷卻系統發生了泄漏。此時若拆下壓力檢測器,高速運轉柴油發電機,會發現冷卻液冒出氣泡,此時,應更換氣缸或氣缸體(全新的康明斯缸蓋模型如圖3所示)。

(2)拆下氣門室罩蓋檢查

      發現缸蓋上面有少量白色泡沫,而機油無明顯增加,說明有少量冷卻液泄漏到潤滑油中,以上現象說明冷卻液是蒸發掉了,即可能是氣缸蓋或者缸套等部件有裂紋,導致在進氣沖程中,氣缸內形成負壓,冷卻液由裂紋進入氣缸,而壓縮和做功沖程中,部分冷卻液在高溫的作用下汽化。在排氣沖程中,大量汽化了的冷卻液排入大氣,致使冷卻液消耗過量,而殘留的少量冷卻液沿氣缸壁流入油底殼,導致潤滑油中有少量冷卻液而產生肉色泡沫。

(3)對缸蓋和缸套進行檢查

      拆下氣缸蓋后,發現第1缸積炭嚴重,活塞頂部有水,說明渡缸有冷卻液泄漏現象,但是檢查缸套時卻沒有發現裂紋。對缸蓋進行水壓試驗,結果發現有水從第1缸排氣門處流出。拆廠排氣門時,發現缸蓋上的氣門座附近有一條清晰可見的裂紋,如圖4所示。因此,試驗表明冷卻液就是從這里泄漏的。檢查缸蓋時,發現水套內壁有厚厚的一層水垢。分析認為,由于排氣門座附近溫度高、散熱條利差、結構單薄,而水垢的隔熱作用使散熱條件進一步惡化,因而在應力集中的作用下產生了裂紋。

 

缸蓋模型斜視圖-柴油發電機組.png

圖3  柴油機全新缸蓋模型斜視圖

柴油機氣缸蓋裂紋現象示例圖.png

圖4  柴油機氣缸蓋裂紋現象示例圖

 

總結:

      柴油機氣缸蓋的作用是密封氣缸,并同活塞共同組成燃燒室。氣缸蓋工作條件惡劣,受力情況復雜。它不僅受到燃燒室燃氣燃燒所發出的爆發力的強烈作用,也受到因冷卻水造成的局部冷熱不勻影響,是一個較易損壞的零件。造成氣缸體和氣缸蓋裂紋的原因既有結構不合理、材料和制造工藝的問題,也有使用、維護不當的問題。氣缸蓋破裂對發動機性能和可靠性都會產生嚴重影響,因此在使用和維護發動機時,應注意保持正常的工作溫度、定期檢查冷卻系統、正確安裝和緊固零部件,并使用合適的冷卻液,以預防氣缸蓋破裂的發生。


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